
海生集團明達玻璃(成都)有限公司現有兩條浮法玻璃生產線,其中浮法一線于2009年4月點火,該生產線日熔化量為700t/d,可生產3 mm-19mm厚度的優質浮法玻璃,產品最大規格尺寸可達3300mm×7800mm。自投產以來,浮法一線共生產浮法玻璃6800萬重量箱,為市場提供了具有競爭力的高品質產品,贏得了客戶廣泛贊譽和認可。

經過15年的運行,浮法一線窯爐已遠超預期壽命,窯爐狀況差,設備故障多,為進一步提升產品品質,降低能耗,確保安全生產,經集團批準后,公司決定2024年5月放水放錫,對浮法一線實施冷修技術升級改造。本次放水放錫工作由中北科力公司承擔,為了確保放水放錫工作安全、順利進行,公司多次召開會議,與中北公司溝通,確定了放水放錫實施方案,工廠緊鑼密鼓地開展相關準備工作。在材料、備件就位后,冷修工程項目組、安裝公司、中北公司等單位相續進駐公司,5月1日,中北公司開始安裝放水放錫所需的設備和管道。在公司領導指揮協調下,工廠各部門大力配合、協作,放水現場一切井井有條,各項工作按計劃扎實推動。

在準備工作全部就緒后,5月8日10時,隨著公司總經理周勇的一聲令下,熾熱的玻璃水經水淬后,碎玻璃顆粒奔涌而出,運行了15年零26天的生產線正式放水。當日下午18時58分,銀色的錫水涓涓流出,放錫工作如期開始,放錫操作、打包計數、過磅轉運、入庫監管等工作有條不紊、平穩有序推進,錫錠如數入庫。

按照計劃,放水放錫工作結束后,冷修技改工作將全面鋪開,冷修的主體部分由中建材國際工程集團公司總包,部分項目由國內業內領先的公司分包,在結合上個窯期生產經驗的基礎上,吸收了國內外成熟先進的技術,窯底增設了鼓泡器,采用新型保溫節能技術、采購國內合資公司等生產的優質耐火材料砌筑窯爐,并對全線設備進行大修、更新和升級改造。
本次冷修技改完成后,浮法一線產品質量將得到顯著的提升,能耗等技術指標在國內同等規模窯爐中達到領先水平。革故鼎新,踵事增華,公司將以浮法一線冷修技改為契機,持續加大技術創新和裝備升級改造,進一步激發內生動力,增強核心競爭力,奮力譜寫高質量發展新篇章。
